当“马上就办”的拼劲转化为技术攻坚的精准突破,当“真抓实干”的韧劲沉淀为管理升级的制度基石,“反浪费”已超越单一的成本管控范畴,升华为全员认同的价值理念与行动自觉。这一理念既是应对市场挑战的 “破局之策”,更是推动高质量发展的 “长远之计”,为公司在行业竞争中构筑坚实的根基。
从炉火熊熊的生产一线到精密严谨的检修现场,从数据跳动的智能管控到分秒必争的抢订单战场,新兴铸管武安本级“反浪费”专项行动已形成全员参与、全链渗透、全面突破的生动格局——能源科技以五项指标历史性突破,印证了“向管理要效益”的硬核实力;炼铁部以提前11小时完成检修的有力举措,践行“精耕细作保生产”的责任担当;炼钢部电气作业区自主承包40台拉矫机电机维修,节省外包费3万元,诠释“向精益要成本”的革新智慧;智能管控中心与铸管部协同作战,五天完成紧急订单设备改造,展现“向效率要未来”的系统思维。一系列行之有效的实践成果,不仅是“马上就办、真抓实干”的有力印证,更是提质增效“反浪费”的生动缩影。这场刀刃向内的自我革新,已从“理念破冰”迈向“效能跃升”,从“全员行动”进阶“成果迸发”,为公司高质量发展注入源源不断的内生动力。
炉火映初心,数据写担当
初夏的晨曦尚未完全照亮天际,能源科技的生产现场早已热火朝天。5月18日,随着123炉焦炭火红出炉,作业区单日产量、单炉产量、冶金焦率、高炉煤气单耗等5项指标实现历史性跨越,在公司发展历程中镌刻下新的荣耀篇章。能源科技把“反浪费”专项行动作为重中之重,构建“目标分解——责任认领——动态督导”闭环体系。把反浪费目标细化为“焦炉热效率提升”“吨焦能耗再降 1 个百分点”等具体任务。党员干部带头签订“军令状”,关键指标纳入绩效考核,形成“支部委员包产线、党员骨干攻难点”的责任体系。同时聚焦生产全流程堵点,打出“标准化+数字化”组合拳。焦炉调温系统采用“分段多区”温控法,将高炉煤气单耗降至历史最优值;设备管理推行“预防性维护+自动化故障预警”模式,关键设备非计划停机时间大幅压缩;在上下游工序协同中,创新建立“三分钟响应机制”,实现生产效能与资源利用率双提升。现在,他们又锚定新目标,向行业标杆值看齐,以坚定步伐持续推进“反浪费”向深扎根。
检修攻坚,盘活“反浪费”新路径
在联合检修过程中,炼铁部对5#高炉皮带更换实施科学部署,高效组织。不仅使原定28小时的检修任务仅用19小时高效完成,而且还使高炉迅速恢复正常水平,实现能源、人力双降,践行“精耕细作保生产”责任担当。炼钢部电气作业区紧扣提质增效“反浪费”轴心,组建检修小组自行完成40台拉矫机上的电气类设备检修,节省外包费3万元,以实际行动诠释“反浪费”理念,为公司节约成本、创造价值。
协同作战,高效完成紧急订单
面对销售公司自锚管DN1600mm紧急订单,管控中心设备处与铸管部迅速联动,围绕现有设备状况展开深入讨论与分析,确定保留部分现有设备,新增部分关键设备的生产方案,大幅提升整体生产效率。通过利旧旧伺服控制器、伺服电机制作焊枪摆动器;巧用老三轧内磨工位并搭配利旧减速机解决托轮转速问题;自行设计图纸、配置焊机控制箱;改造一区铣环机用于老三轧铣环作业等有力措施,最终,从材料筹备到改造完成仅用五天,成功交付订单,实现效率与成本双赢。
站在“双过半”的关键节点,武安本级将继续以“马真精神”为动力源,把“反浪费”专项行动的阶段性成果转化为可持续发展的竞争优势。在技术攻坚上瞄准行业标杆,在管理升级上构建智慧体系,在成本管控上深挖增效潜能,以“时不我待”的紧迫感和“久久为功”的坚韧劲,在高质量发展赛道上勇毅前行,全力冲刺“双过半”目标,为全面完成全年任务筑牢“效益根基”,擘画崭新蓝图。
(索瑞)
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